離子交換混床設(shè)備再生時操作工需與酸、堿進行接觸是一種危險性的操作,而且再生時雖然操作工穿戴有勞動保護用品,但仍使操作工的人身安全存在一定危險。再生后的使用有效期與操作工的經(jīng)驗、工作責(zé)任心及再生用酸堿的質(zhì)量有很大的關(guān)系,由于其操作大部分靠經(jīng)驗操作,難免會出現(xiàn)混床再生后在備用期內(nèi)就失效,不能使用的事情。這樣就有可能會影響正常生產(chǎn)。
EDI與離子交換混床優(yōu)缺點對比
EDI
1、出水水質(zhì)長時間處理穩(wěn)定狀態(tài)
2、操作簡單,無需專業(yè)人士、無需酸堿再生,無危害性廢液排放
3、運行費用低
4、便于安裝與保養(yǎng)
5、水利用率相對于離子交換較低,有一定的回收比率
離子交換混床設(shè)備
1、設(shè)備初期投資低
2、出水水質(zhì)穩(wěn)定
3、預(yù)處理要求簡單
4、水利用率高,運作時基本無廢水排放
5、需酸堿再生,有危害廢液排放
6、操作危險數(shù)較高,需要專業(yè)人士操作
7、設(shè)備運行成本較高,需經(jīng)常性采購酸、堿由此看出EDI雖然在初期投資較高
,但是其性能特點都要比傳統(tǒng)的離子交換設(shè)備高,與離子交換設(shè)備相比EDI裝置更為簡便,更實用。
效益分析(IE為離子交換設(shè)備)
1、社會效益
(1)EDI是當(dāng)今最先進的除鹽技術(shù),利用EDI對水進行除鹽,除鹽率在97%以上。該工藝工作量輕,維護量極小,反滲透實行自動操作,人員配置較少,操作管理方便。
(2)IE是七十年代以來普遍采用的除鹽工藝,它是靠離子交換化學(xué)交換來完成對水進行除鹽。該工藝操作量較多名維護量較大,人員配置較多。
2、環(huán)境效益
(1)EDI是以電能為動力,無需酸堿再生,若離子交換的工作周期為1天,那么采用EDI脫除原水97%的鹽分,在用IE來擔(dān)負3%的鹽分,將使IE的工作周期延至長30天以上,極大程度減少酸堿再生廢液的排放量,降低了對環(huán)境的影響,大大減輕了酸堿排放廢水的處理負擔(dān)。
(2)IE除鹽化學(xué)交換,需要酸堿再生,其再生頻率大,酸堿用量大,對周圍的水和大氣環(huán)境均有較大程度的影響。
3、經(jīng)濟效益
(1)EDI制水成本降低,通常該成本約2.5元/噸(含原水成本暫定1.0元/噸水,以及工資折扣等),該工藝的投資約在兩年內(nèi)從節(jié)約酸堿的費用中回收,緊急效益非常顯著。
(2)IE工藝的制水成本在5.0元/噸
4、工藝特點
(1)EDI對原水的含鹽量適應(yīng)性強,由于對原水進行預(yù)除鹽97%,終端出水水質(zhì)穩(wěn)定,品質(zhì)較好。EDI膜技術(shù)發(fā)展應(yīng)用至今,生產(chǎn)工藝已非常成熟,進口EDI膜元件可穩(wěn)定運行5年以上
(2)IE運行周期受到原水含鹽量變化影響很大,為延長運行周期,往往需要增加大量的IE設(shè)備。工藝占地面積大,運行管理不方便。
5、其他內(nèi)容
(1)EDI用水率約97%,即有25%的水量作為工藝耗水,但此水與IE的酸堿廢水有本質(zhì)區(qū)別,此水只是含鹽量高,而水體外關(guān)與原水相同,可以作為反沖洗和鍋爐沖灰等用水。
(2)IE用水率約85-90%,工藝耗水基本是酸堿廢水,無法利用。
3、經(jīng)濟效益
(1)EDI制水成本降低,通常該成本約2.5元/噸(含原水成本暫定1.0元/噸水,以及工資折扣等),該工藝的投資約在兩年內(nèi)從節(jié)約酸堿的費用中回收,緊急效益非常顯著。
(2)IE工藝的制水成本在5.0元/噸
EDI與離子交換混床優(yōu)缺點對比
EDI
1、出水水質(zhì)長時間處理穩(wěn)定狀態(tài)
2、操作簡單,無需專業(yè)人士、無需酸堿再生,無危害性廢液排放
3、運行費用低
4、便于安裝與保養(yǎng)
5、水利用率相對于離子交換較低,有一定的回收比率
離子交換混床設(shè)備
1、設(shè)備初期投資低
2、出水水質(zhì)穩(wěn)定
3、預(yù)處理要求簡單
4、水利用率高,運作時基本無廢水排放
5、需酸堿再生,有危害廢液排放
6、操作危險數(shù)較高,需要專業(yè)人士操作
7、設(shè)備運行成本較高,需經(jīng)常性采購酸、堿由此看出EDI雖然在初期投資較高
,但是其性能特點都要比傳統(tǒng)的離子交換設(shè)備高,與離子交換設(shè)備相比EDI裝置更為簡便,更實用。
效益分析(IE為離子交換設(shè)備)
1、社會效益
(1)EDI是當(dāng)今最先進的除鹽技術(shù),利用EDI對水進行除鹽,除鹽率在97%以上。該工藝工作量輕,維護量極小,反滲透實行自動操作,人員配置較少,操作管理方便。
(2)IE是七十年代以來普遍采用的除鹽工藝,它是靠離子交換化學(xué)交換來完成對水進行除鹽。該工藝操作量較多名維護量較大,人員配置較多。
2、環(huán)境效益
(1)EDI是以電能為動力,無需酸堿再生,若離子交換的工作周期為1天,那么采用EDI脫除原水97%的鹽分,在用IE來擔(dān)負3%的鹽分,將使IE的工作周期延至長30天以上,極大程度減少酸堿再生廢液的排放量,降低了對環(huán)境的影響,大大減輕了酸堿排放廢水的處理負擔(dān)。
(2)IE除鹽化學(xué)交換,需要酸堿再生,其再生頻率大,酸堿用量大,對周圍的水和大氣環(huán)境均有較大程度的影響。
3、經(jīng)濟效益
(1)EDI制水成本降低,通常該成本約2.5元/噸(含原水成本暫定1.0元/噸水,以及工資折扣等),該工藝的投資約在兩年內(nèi)從節(jié)約酸堿的費用中回收,緊急效益非常顯著。
(2)IE工藝的制水成本在5.0元/噸
4、工藝特點
(1)EDI對原水的含鹽量適應(yīng)性強,由于對原水進行預(yù)除鹽97%,終端出水水質(zhì)穩(wěn)定,品質(zhì)較好。EDI膜技術(shù)發(fā)展應(yīng)用至今,生產(chǎn)工藝已非常成熟,進口EDI膜元件可穩(wěn)定運行5年以上
(2)IE運行周期受到原水含鹽量變化影響很大,為延長運行周期,往往需要增加大量的IE設(shè)備。工藝占地面積大,運行管理不方便。
5、其他內(nèi)容
(1)EDI用水率約97%,即有25%的水量作為工藝耗水,但此水與IE的酸堿廢水有本質(zhì)區(qū)別,此水只是含鹽量高,而水體外關(guān)與原水相同,可以作為反沖洗和鍋爐沖灰等用水。
(2)IE用水率約85-90%,工藝耗水基本是酸堿廢水,無法利用。
3、經(jīng)濟效益
(1)EDI制水成本降低,通常該成本約2.5元/噸(含原水成本暫定1.0元/噸水,以及工資折扣等),該工藝的投資約在兩年內(nèi)從節(jié)約酸堿的費用中回收,緊急效益非常顯著。
(2)IE工藝的制水成本在5.0元/噸